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机械建材领域加工中切削液乳化废水处理

  切削乳化废水再机械、建材扥行业设备加工过程中,由于具有非常稳定,不容易破坏,使用常规的方法无法达到理想的结果,并且处理费用高,假使直接排入环境,会造成环境的严重污染。接下来介绍的是某水泥公司机加车间产生的切削乳化废水进行破乳絮凝处理,结果得到了良好的效果。

切削废水处理.jpg

  一、试验部分

  

  1絮凝剂的制备

  

  按n(Si):n(AI):n(Fe)摩尔比为3:2:1制备该絮凝剂,制备过程:

  

  (1)制备聚硅酸PSi:取一定量的水玻璃,在蒸馏水中溶解,并且搅拌,使用%H,SO。调节pH值为3,在室温下反应2h,使硅酸有一定的聚合度,待用;

  

  (2)定量移取12(S04)3溶液(O.5mol/L),调节pH值为3,在60℃的温度下,快速搅拌的同时用酸式滴定管将适量的Fe。(SO。)3溶液(0.5mol/L)滴人A12(S04)3溶液中,反应一定的时间;

  

  (3)将相应量熟化的PSi引入铝铁盐混合溶液,之后再慢速搅拌,在70°C的温度中反应2h,取出熟化24h后,就可得到液体硅酸铝铁絮凝剂。

  

  2.实验水样

  

  机械切削乳化废水的浓度在9×104~1X105mg/L范围,属于高浓度的有机废水,PH值为12以上,为强碱性。并且含有油酸、防锈剂、极压剂、太古油,矿物油,机械油,各种表面活性剂和添加剂等,其中两种废水成分比较特殊,并且稳定性非常高,呈现出深灰色,粘稠状,具有非常刺鼻的气味。

  

  3.实验方法

  

  在测试中由于使用单因素方法,对于乳化液水进行处理和测试以优化工艺参数。关于具体操作步骤:取100ML机械切割乳化废水,置于200ML烧杯中,使用用1:1HNO。调节PH值,在不同温度中加入不同量的自制液体硅酸铝絮凝剂,搅拌使其破碎并絮凝,静置和分层后,选取上层清液,测量COD和COD。这种方法使用国家标准K2Cr207回流(CODCr)进行测量。以下记录为COD。

切削废水处理.jpg

  二、实验结果和探讨

  

  1.絮凝剂用量的作用

  

  在絮凝过程中絮凝剂的用量是重要控制因素。设若絮凝剂用量不足,絮凝不完全;超过适宜剂量会导致动电势变成负值,絮凝效果也会降低。取1000ml样品,

  

  (1)1HNO。调pH值至6.0,在45℃的温度下,保持速度在60r/min,恒定搅拌,逐渐改变絮凝剂用量。搅拌15分钟后,静置分层,选取上层清液测COD,计算COD去除率。

  

  确定极好的絮凝剂用量,随着投加量的增加,COD的去除率也会开始增加。当添加量为11.0ml时,COD去除率会实现较多,假使絮凝剂用量继续增多,随之COD去除率变化不大。可以看出,絮凝剂有较好的剂量。在此量之下,絮凝效果变差。并且从经济角度来考虑,絮凝剂的适合用量范围为10.0ml~12.0ml,此时絮凝剂COD去除率能够达到90%。

  

  2.PH值对絮凝性能的影响

  

  在絮凝剂使用量为11.0毫升。其他条件也不变,在不同的PH值下处理水样后测量COD。研究了PH值对硅基无机复合絮凝剂絮凝效果的影响。

  

  不同的PH值对于絮凝剂的絮凝效果影响比较大。PH值过高或过低都不适于絮凝剂的絮凝。絮凝具有适合的PH施用范围,可以从5.8至8.0,试验的适宜PH为5.8至6.5,并且絮凝剂的COD去除率为93.5%,主要是通过添加到乳化废水中的PAFSi逐渐水解。水解铁铝产品能够中和电荷、压缩双层、吸附和去稳定、附着和桥接功能,实现破乳和絮凝的影响,在PH6~8范围内,有助于铁和铝离子产生过氧化氢并且不会发生胶体沉淀。这些胶体还携带一些有机物并且在沉淀过程中一起沉淀。

  

  三、结论

  

  因此PAFSi絮凝器拥有优异的破乳和絮凝作用。是因为絮凝剂具有高电荷还有大分子量,并且容易发挥电和吸附和桥接的作用;其中例如13+和Fe3+的高分子离子低分子电解质具有高水解聚合度和接近沉淀状态。未沉淀的沉淀的多羟基聚合物。由氧桥和羟桥形成的分子桥更长更稳定,长链可以同时包覆和吸附许多胶体颗粒,并且在桥接和絮凝过程中同时产生滚动扫除和俘获作用。AFSi絮凝剂用于处理乳化废水,100ml乳化废水中絮凝剂用量为100ml一12.0ml,pH值控制在5.8和6.5之间,温度为50—55℃,搅拌方法更快慢。在2min内达到100r/min,在15rain内达到600r/rain~70r/mjn,COD去除率达到98与%。处理后的水质清澈,并且絮凝壮大,效果较好。

  

  以上是关于在机械建材领域中切削乳化废水处理中的实验介绍,若想了解更多关于切削废水处理,欢迎关注安峰环保官网,谢谢。

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此文关键字: 切削液乳化废水处理 

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